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在酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司熔鑄二作業(yè)區(qū),電磁熔鋁爐旁成品區(qū)整齊碼放著成品鋁板錠。殊不知,一塊330公斤重的鋁板錠,是388公斤鋁渣融化而成。今年以來(lái),為處置利用鋁渣,酒鋼東鋁采用電磁爐熔化鋁渣,燒損率大幅降低,鋁液回收率達(dá)到85%,推動(dòng)了企業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。
鋁渣是在鋁合金熔鑄生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的。目前,酒鋼東興鋁業(yè)鋁渣回收方式采用破碎篩選法,經(jīng)混合爐攪爐扒渣后,將鋁渣投放到鋁灰處理設(shè)備中進(jìn)行破碎、篩選。經(jīng)過(guò)破碎篩選后,將含鋁量較高的鋁渣重新投入混合爐、熔煉爐進(jìn)行融化,融化過(guò)程中,耗能高、回收率低。
“混合爐、熔煉爐融化回收過(guò)程中,融化緩慢效率低,同時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的煙氣,鋁渣容易板結(jié),造成爐底結(jié)渣?!痹摴救坭T二作業(yè)區(qū)生產(chǎn)助理工程師王平解釋說(shuō),含鋁量較高的鋁渣在混合爐內(nèi)重新融化過(guò)程中,燒損率達(dá)到48%,燒損高造成了資源浪費(fèi)。
為降低燒損率,2021年10月,熔鑄二作業(yè)區(qū)成立攻關(guān)小組,組裝作業(yè)區(qū)現(xiàn)有設(shè)備中頻爐,開(kāi)展鋁渣熔化試驗(yàn)。在試驗(yàn)過(guò)程中,多次遇到技術(shù)難題,技術(shù)人員通過(guò)技術(shù)總結(jié)、討論分析、反復(fù)試驗(yàn),中頻爐鋁渣融化試驗(yàn)取得成功,并總結(jié)提煉出生產(chǎn)工藝和技術(shù)規(guī)范等數(shù)據(jù)。
盡管打通了熔煉鋁渣新的技術(shù)和方法,技術(shù)人員心里還是沒(méi)底,因中頻爐熔化耗能高、效率低,爐體損耗大,不符合低碳環(huán)保要求。技術(shù)團(tuán)隊(duì)在完成前期試驗(yàn)總結(jié)后,立即開(kāi)展實(shí)地調(diào)研、實(shí)地考察,終確定使用電磁熔鋁爐熔化鋁渣。
今年3月,作業(yè)區(qū)將4臺(tái)電磁熔鋁爐安裝調(diào)試到位。試運(yùn)行前,結(jié)合試驗(yàn)前期遇到的熔煉溫度過(guò)高等問(wèn)題,他們制定了鋁渣熔煉試運(yùn)行方案、操作規(guī)程等,逐項(xiàng)驗(yàn)證生產(chǎn)工藝及流程,實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀況,排查消缺各項(xiàng)不穩(wěn)定因素,逐步了工藝流程、技術(shù)要求。
“電磁熔鋁爐技術(shù)大亮點(diǎn)在于降本增效的同時(shí),大大降低了能耗成本,提高了鋁渣回收率,鋁液燒損率控制在15%左右,回收率達(dá)到85%,年回收量可達(dá)3600噸,這相當(dāng)于鋁渣在混合爐、熔煉爐重熔后3倍的鋁液量,每年預(yù)計(jì)創(chuàng)收6000萬(wàn)元?!蓖跗秸f(shuō),試運(yùn)行以來(lái),包括鑄軋熔煉生產(chǎn)線在內(nèi)的鋁渣回收量大幅度增加,提升了現(xiàn)有設(shè)備利用率,為鋁渣資源化利用開(kāi)辟了新路。